| 亚龙木业:发展循环经济 推动节能减排 |
| 2007-11-30 15:09:00 (613 次阅读) |
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废气、废料、废水,这昔日的三大污染源,如今在海南亚龙木业有限责任公司变成了三大宝。公司通过回收废气用于干燥板材,回收粉尘、刨花等木质废料用作燃料,将废水经环保处理后循环利用,实现了节能、减排、增效,每年可节省成本700多万元。
废气用于干燥
亚龙木业是由海南省农垦三亚木材厂改制而成的股份制工业企业,主要生产中密度纤维板、刨花板。自1990年投产以来,厂区内近40米高的烟囱冒出的缕缕青烟,伴随该公司走过了15个春夏秋冬。
“我们厂绿化工作做得较好,绿树成荫。”亚龙木业公司总经理林道才对记者说。
2005年,亚龙木业投入技改资金对烟气排放系统进行了改造,从烟囱底部接了一条巨大的金属管道,将烟气从管道中全部回收到干燥车间,用于干燥纤维、物料,实现了二氧化硫气体排放量由过去的88吨/年到零排放的巨变,从根本上解决了烟气排放对环境造成的污染,实现了资源综合利用的良性循环。
废料用作燃料
2004年至2005年间,亚龙木业筹措资金400多万元,依靠自主力量,开展技术改造和技术创新,将原来的4台燃煤锅炉改造成燃烧木质废料锅炉,生产成本大大降低。
过去,该公司有燃煤锅炉4台,年燃煤量达18万吨,按现行采购平价600元/吨计算,年燃煤所需资金超过1000万元。燃煤锅炉项目改造成功后,每年不仅可免烧18万吨烟煤,还可回收利用15万吨粉尘和木质废料用作燃料,一年下来,可节省燃料成本700多万元。
同时,工厂的生产环境也得到了很大改善。工人李金科说:“锅炉改造以前,我们每天上班从头到脚全是粉尘。只要工厂机器一转,家里的门窗就不敢打开,即使这样,家具上也到处是厚厚一层灰,每天都要擦。自从改造后,我们工作时再也不用戴防尘帽了,而是改戴安全帽,家里也不用紧闭门窗了。”
废水循环使用
亚龙木业还十分重视水资源的综合利用,专门成立了水系统管理部门,负责水系统的管理、统计工作,对管网进行了联网改造,并增设了变频器,根据管网压力情况实行变频供水,节约了水资源。
在生产工艺中,该公司大量利用循环水技术,最大限度地降低水消耗量。其生产过程中产生的废水主要来源于木片洗涤和热磨制浆。该公司将热磨机进料时挤出的水与木片洗涤水混合,经过强化物化处理,除去悬浮物、泥沙、树皮、细小木屑等物体后,采用曝气和生物转盘等方法,降低废水浓度。经过处理的水全部回收用于木片洗涤,实现了废水零排放。各生产车间都增设了完善的水冷却循环系统,提高了水资源的重复利用率,每年减少新水用量72万立方米。公司还投资90多万元,建起了一座日处理能力达600立方米的污水处理站,使废水处理率达到100%。
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